记常山股份恒盛分公司动力车间职工葛文军
□本报记者戴丽丽 打开织机主电机,加固定子,在线槽中灌注玻璃树脂……走进常山股份恒盛分公司生产车间,省劳动模范、公司动力车间负责人葛文军正带领工人对100台舒美特织机的主电机进行维修改造。 原来,自2012年开始,公司舒美特织机的主电机刚过保修期出现连续损坏现象,有时一个月能坏六七台。“购买新电机每台优惠价格还要一万三千元,100台电机设备和维修费加起来要250多万元,对于薄利的纺织行业来说是笔不小的开支。”算过这笔账后,葛文军毅然挑起了改造维修电机的重担,凭着多年的维修经验,葛文军反复检查终于找到了造成电机损坏的原因——定子硅钢片松动,他进一步研究改造方案,找到用玻璃树脂加固的办法。采用这种办法,葛文军陆续对100台织机维修改造,改造过的电机再也没有出现故障。 目前,恒盛设备已经运行四年,故障频发期到来,葛文军未雨绸缪,根据设备性能及频发故障,积极实施技术改造,除了进行接经机CPU板电池改造、水箱自动上水液位控制、移位空调探头外,葛文军还研发了生产监控系统,根据电脑监控系统,监控织机运行情况。现在葛文军每天上班第一件事就是查看系统的运行情况,根据运行情况,分析这段运行中什么故障多,什么原因造成,然后落实到每个职工、机器。 恒盛公司动力车间主要用能设备占到全公司的66%,节能降耗是葛文军的又一大重任。围绕节能,葛文军不断实施“绿色生产金点子”:通过盐箱改造节省360个人工,每年节约用盐36吨;通过改进管路实现浆纱回水再利用,每年可以节约蒸汽720吨,节约资金15万元;利用压差,在空调控制室打开送风、吸风两个口,每年节约用电9万度…… 创新实现节能,通过在水电气暖供应方面的技术改造和技术革新,葛文军所带领的动力车间在2012年比2011年实现节能10%,通过能源降耗为企业节省了390多万元。 |
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